2D-SY180/25MPa型电动试压泵工作现场,图片仅供参考具体请以到货实物为准
出口连接端:M22X1.5工作接头,连接一根两头为M22X1.5的内螺纹胶管;
该泵在使用前,只需在电接点压力表上设定上限压力值,然后按手动按钮启动试压泵,当压力达到事先设定的上限目标值时,试压泵会自动停机进入保压状态,可通过压力表实时观察压力变动情况,同时观察被测工件有无泄漏,当保压时间到可打开手动试压泵泄压阀卸除压力,试压完毕。
2DSY型双缸系列(以下简称泵)是由专业生产的,是两缸、往复移动式,具有传动效率高、故障率较低、良好的可靠性、方便检修等优点。主要是对锅炉管道、阀门、仪表、胶管等能承受压力的容器、机械设备和零件,作水压、密封、强度试验。试验介质为水、运动粘度≤20cst(50℃)[m㎡/s]油类或类似于水、油的液体。
选用本系列时,应按被试容器的最高试验压力来确定的额定排出压力,是指在零至额定排出压力的范围内,可作任意压力的试验;的额定流量是指泵每小时排出液体的升数(L/h)。
本(见图1)由电机经摆线针轮减速,通过曲柄轴(曲柄轴直接与减速机输出轴固连)滑块的作用,将旋转运动转换为往复运动,并驱使十字头在水平滑道里往复移动,带动柱塞在液缸内往复运动,这样,工作介质通过吸入、排出阀,形成高压液体排出。电机与减速机直连,立式固定在底座上,两个液力缸对置安装在底座两侧,一同固定在水箱上,水箱下部装有四个轮子,供移动使用。底座上装有集水体,通过两集水管与两缸连通。集水体上部装有压力表,以示试验压力。为防止泵的脉动压力影响表的读视,表下部设有阻尼装置。集水体左侧装有超压安全阀,开启压力在出厂时校准在1.15-1.25倍额定工作所承受的压力内。集水体右侧设置有放压阀,用于紧急状况下卸压用(但不允许作为被试容器卸压用)其结构见图1。
液力缸(见图2)是的核心部件,它由柱塞副和阀系两大部分所组成,其中柱塞与填料、导向套、套筒(额定压力小于或等于40Mpa泵不设套筒);阀与阀套为关键零件和易损件,它们为相互配合的偶件。
1、检查底座内润滑油油面高度,使其保持在油标的油线、检查水箱用水清洁与否,切忌使用含泥沙污水,以免堵塞管路,磨坏柱塞,使各系统阀关闭不严而造成故障。
1、起动电动机,检查空车运转是不是正常,声响应均匀无异常杂音,排水应均匀,无明显波动,然后停机。
2、将被试容器与试压泵的排出口连接起来,大中型能承受压力的容器(容积>10L),在试验前先用清水灌满被试容器,或采用单向阀借助自来水自动灌水(如图3),微小型能承受压力的容器(容积<4L),为了利于保压,试验回路应配置蓄能容器。见(图4)。
3、启动电动机,泵开始正常工作,被试容器进行充水,充满水后,压力开始徐徐上升。
5、在试验回路中应装设放压阀(不允许将泵集水体的应急放压阀作为试压放压阀用),试验完毕后卸去压力。
2、泵在升压过程中,若压力表指针摆动过大,说明连接管路直径过细阻力过大。或被试件容积过小,应配置足够量的压力容器。
5、在工作中如发现泵本身有漏水现象时,应立马停止工作,卸除压力进行检修,不允许在漏水情况下继续工作。
6、要经常观察柱塞的密封情况,渗漏滴数允许值为20滴/分左右,如发现有严重滴漏现象,要随时给予调整,但不允许调得过紧。(参见第八章)
②、泵液缸内空气没排净,断开排出口,让泵空运转充分排空气体。直止均匀出水。
③、检查进水口滤网是否畅通,有无异物堵塞或吸水管连接处漏气,清洗滤网或消除漏水。
⑥、柱塞填料漏水,填料太松应调紧,如已损坏,要更换。(更换方法见第八章)
②、排出阀是否密合良好,有无杂物充垫其间,拆下研磨或清洗,阀口严重磨损应更换。
4、第一次更换润滑油,应在工作60小时进行。经过运转300小时后再作一次换油,每隔2500小时换油一次。
1、 拆下集水管(参看结构图),取掉缸体与十字头体连接的六个M8螺母,拉出缸体,可不取下柱塞(取下柱塞的目的是压入填料时先装入柱塞,使填料顺着柱塞与填料之间压入,起导向作用。如有同直径的零件代用,也可以不拆柱塞)。
2、 压入填料时,必须把柱塞表面和填料箱内部清洗整理干净,并不得有碰伤和划痕,若有必须同时更换柱塞和套筒(对于额定压力≤40Mpa泵不设套筒),单方面更换填料则不解决问题。
3、本采取了专用盘根填料(碳纤维编织盘根)。若尺寸不尽合用时,应将其置于干净的平台上,用圆柱擀平(切忌敲打),然后按图所示,将它缠绕在与柱塞直径相同的圆柱上,并用刀与轴线°斜切成填料环,安装时各环切口位置应相错开120°,并在安装前涂以适当的润滑油,填料的层次数,应按要求的多少装入(拆取时可数)
4、安装填料环时,应注意导向套的方向(坡口应朝向填料),高压泵还应注意液封环的位置,采取了专用工具(外径与箱体内径相同、内径与柱塞直径相同的环状铝、铜或木筒)逐个将环压紧、压平、不应采取全部填入,用填料压盖一次压进方式,将会造成接触应力分布更加不匀。
5、压入填料后,按顺序装好所有零件,开始试车。在泵运转的同时,依据泄漏情况慢慢压紧填料,压紧螺套,一次旋转螺纹1/6~1/2圈,观察3~5分钟,这样逐渐压紧,直到获得满意的泄漏量为止,一次压得过紧就会挤出填料中的润滑剂,并摩擦发热,甚而烧坏填料,尤其是填料入口环更也许会出现此种情况,故在使用中,必须严控压紧力。
6、在运转中应经常观察柱塞密封的泄漏量,其泄漏滴数应控制在20min左右,最大不应超过40min,如此就能调整填料压紧螺套。
阀系的工作正常与否,必然的联系到泵的工作性能。研磨和更换时,应注意如下事项:
经过长期运转,阀的密封性能会降低,应进行研磨更换。2、 拆下集水管和吸水管,旋下排出接头,取出阀和阀套(安装时注意阀的方向,阀头应向上)。
4、 研磨阀采用1000-2000号研磨砂,并用煤油或气密性的检验,阀座的阀线、 对于阀线已出现严重的锈蚀、碰伤、划痕、宽度超出规定,影响保压性能的阀系应更换。
在安装使用的过程中,如有什么样的问题或发生故障,请参照本说明书解决和排除,如不能得到解决及时与我厂联系。
由于产品的一直在改进,可能会引起本说明书与产品不完全相符,有什么疑问,请及时与我厂联系。
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